摘  要:本文通過對金川集團公司大型皮帶驅(qū)動站B3SF-560型減速機的故障分析,指出了該減速機的失效原因,給出提高減速機功率的改進設(shè)計方案。結(jié)果表明,在采用了改進技術(shù)后,減速機的運行狀況有了明顯好轉(zhuǎn),最大程度的提高了減速機的功率。 
關(guān)鍵詞:減速機;熱功率;螺旋傘齒輪;熱處理 
1 問題提出 
皮帶運輸機驅(qū)動站是礦石運輸系統(tǒng)的關(guān)鍵性設(shè)備之一,由于目前金川集團二礦區(qū)使用的驅(qū)動站減速機功率偏小,高速軸、尾輪軸、減速箱輸入軸頻繁出現(xiàn)損壞,加上設(shè)備每天運行時間過長,減速箱溫度過高(85度以上),潤滑油在高溫下起不到潤滑作用,導(dǎo)致熱功率很低,齒輪磨耗嚴(yán)重以致齒輪損壞。這些問題嚴(yán)重影響了礦山的正常生產(chǎn),降低了生產(chǎn)效率。為了避免減速機的失效進一步影響礦石開采效率,提高皮帶運輸機驅(qū)動站的運行穩(wěn)定性、可靠性、安全性,控制減速箱溫度在合適的范圍之內(nèi),減少驅(qū)動站的整體磨損,延長工作壽命,提高生產(chǎn)效率,我們對B3SF-560型減速機實施了改造研究。 
2 減速機故障分析 
減速機失效的原因很多,但主要的失效原因多為環(huán)境因素、材料因素、潤滑冷卻條件及制造安裝因素等造成,現(xiàn)針對以上4種主要影響因素對減速機的失效進行分析。 
2.1工作環(huán)境因素 
經(jīng)到礦下現(xiàn)場勘察,該減速機在井下600多米處使用,常年恒溫,在15~20度之間,該環(huán)境溫度比較穩(wěn)定,對減速機的失效影響較小。 
2.2材料因素 
原減速機齒輪材料選用40Cr鋼,該鋼種的化學(xué)成分見表2-1,力學(xué)性能見表2-2。 
表2-1 40Cr鋼的化學(xué)成分 
| 名稱  | C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Ni  | Cu  | 
| 40Cr  | 0.37~0.44  | 0.17~0.37  | 0.50~0.80  | 0.021 | 0.01  | 0.80~1.10  | 0.126  | 0.15  |